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來賓石料砂石生產線_煤矸石破碎機的改進
煤矸石破碎機的改進,來賓石料砂石生產線首選黎明石料生產線 煤矸石原料很復雜,一般由泥質頁巖煤矸石、炭質頁巖煤矸石,砂質頁巖煤矸石、砂巖煤矸石、石灰石煤矸石和礦井開采過程中所產生的廢棄物組成。其中頁巖質煤矸石易風化,在露天堆放一定時問開始分解(風化分解程度與堆放時間成正比),呈小塊或粉狀,易粉碎,原料熱值高。而砂巖煤矸石、石灰石煤矸石質地堅硬,不宜風化,呈出礦井時的塊狀,難以粉碎,熱值低。
根據原料分析,大塊狀的砂巖煤矸石和石灰石煤矸石會增加破碎成本,同時還會降低原料熱值和塑性,因此,有必要對這些原料進行剔除。在原料選取點制作簡易格篩,格篩篩孔規格根據原料具體情況制定。對原料進行篩分后,篩下料直接裝車運至儲料棚或板式給料機前。如果原料復雜,還需在板式給料機上增加格篩,格篩規格比首先道略小。首先道篩的作用是減少了低熱值、難以粉碎的大塊矸石的往返運輸量和在原料中的含量,減輕了正常生產時第二道篩的堵塞,保證生產順暢,增加廠儲料棚的利用。第二道篩嚴格控制了原料進入沒備的粒徑,特別是低熱值原料和產生“石灰爆裂”的石灰石控制,經過兩次篩分,原料的運輸成本降低,熱值和塑性有了提高,減輕了破碎設備的負擔,第二道篩對原料粒度進行了有效控制,可將揀煤矸石工種去掉,降低用工成本。
增加了兩道格篩就可以對原料制備的下作時間進行調整。在峰谷電價的峰值期,只進行首先道篩選。由于提前儲矸,降低了原料的含水率,確保在谷值期生產工序流暢,避免機器空轉和由于任務量完不成,而占用電價蜂值期,同時延長工人勞動時間,增加生產成本。
破碎機和振動篩的合理利用
煤矸石燒結磚企業一般采用二級破碎,常用的為用錘破和籠粉。籠粉適宜中硬度原料,在破碎硬度較高的原料時,籠棒的磨損加快,維修量和費用增加。除采取原料控制手段外,還可調整破碎車間工序,由錘破-籠粉-振動篩-篩上料進籠粉-篩下料進-攪.改為錘破-振動篩-篩下料進-攪-篩上料進籠粉-振動篩。同時調整錘破進料粒度。平衡兩級破碎工作量,避免“撐死籠粉,餓死錘破”現象。工序改進后,減少了細粉料占用籠粉機的工作量,籠粉機只對篩上料粉碎,工作量大大減少,能效提高,其維修時間和費用也隨之降低。
工序改進后,振動篩的工作量加大,原2.0mm或2.2mm篩孔是為控制“石灰爆裂”設計的,由于在原料制備工序中采用了兩道格篩,有效地降低了石灰石的含量,可將篩孔規格略微放寬,具體規格視石灰石含量和其他控制“石灰爆裂”措施而定。除此之外。振動篩對原料的含水率有較高的要求,應在原料制備工序中加以控制,提前翻料和合理利用儲料棚原料,降低原料含水率。
整原料含水率、合理陳化
合理調整陳化庫原料的含水率。一般原料的陳化含水率要求控制在11%~13%,陳化時間為72h。食業應對本單位原料進行檢測,對塑性好、熱值適中的原料可按照設計控制,但對低塑性、低熱值原料的陳化方案應進行調整。一、二攪同是加水,但有很大區別:一攪加水足保證原料在陳化時,水分對原料充分潤浸,增加塑性,二攪加水攪拌后,原料直接進入擠磚機.山于時間短。水分浮在原料顆粒表面,只起到滑動和黏合作用。原料調整的原則為檢測陳化后原料的含水率。直觀目測:二攪的加水量較大,說明陳化后的原料含水牢低和在陳化時原料水分揮發過快,應逐漸調整一攪攪拌水量,找出適合自己原料的含水率,同時,確保陳化時間,增加陳化庫噴霧、灑水沒施,強化陳化庫密封措施,減少陳化期間原料水分丟失,合理的陳化提高了原料塑性,降低了廢品率,提高了坯體強度。
通過原料分析、工序改進和細化管理,不但制備了合格的原料,為成型和焙燒創造了良好的條件,更重要的是降低了企業生產成本。
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