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荊州石子破碎機_石灰石破碎機的閉路改造
石灰石破碎機的閉路改造,荊州石子破碎機首選黎明石料破碎機 某水泥廠80年代擴建設計的一條年產10萬噸水泥生產線中原設計石灰石破碎為一臺2PF-1010雙轉子反擊式破碎機,在生料磨磨頭裝一臺PCL1000-3立軸錘式破碎機,設計初衷為縮小人磨物料粒度,提高’仁料磨臺時產量,但十多年來的運行結果是:生料磨的運轉率低,臺產也低,經濟效益差因此,黎明重工2010年2月對石灰石破碎系統進行基本的閉路技改,在投資不大、不停機的情況下,取得明顯的效果。
原設日的2PF-1010雙轉子反擊破由于使用多年,石灰石破碎粒度明顯偏大(10-20mm),而生料磨磨頭的PCL1000-3立軸破碎機由于粘上的粘度和濕度大,經常會出現堵料現象,造成磨機經??沾?原設備配置的12個錘頭被迫只好裝4個,造成石灰石的人磨粒度小于10mm僅為20%多,小于20mm僅為50%左右,遠遠不能達到工藝要求,2010年2.2x6.5生料磨年平均臺時才21t/h,噸耳料電耗高達21kWh以上,此外還由于粘土細料擠人立軸破軸承和總破碎量大(無煙煤、石灰石、鐵粉、粘土等所有原材料一起人破〕等原因,造成錘頭磨損大,故障多,直接引起生料磨停機,從而間接引起立窯需停機待料。
將立軸破移至2PF-1010反擊破背后,并增設自制孔徑1Omm回轉篩,將篩余的粗石灰石進人立軸破碎機,細粉直接人庫,從而形成了閉路破碎系統,本閉路系統總投資約3.3萬元,立軸破移掉后按2000年生料磨運轉率75%,減去破碎系統運轉率15%后節約60%,則每年可節約電費約14萬元,三個月就可收回全部投資,如果計算破碎系統避峰用電及生料磨產量提高35%的綜合效益,那么僅一個月就收回全部投資。
石灰石經2PF-1010雙轉子反擊破后由皮帶機送人提升機,在提升機的出口裝一臺回轉篩,細料(≤10mm)的石灰石再進人PCL1000-3立軸破碎機破碎。
系統改造后人磨石灰石粒度小于12mm,合格率達99%以上,生料磨通過調整一、二倉研磨體級配,磨頭和磨尾各加一臺熱風爐后臺時產量達29t/h以上,電耗由原來的21kWh/t生料下降到16kWh/t,同時由于磨機產量的提高,生料磨一個星期可避48小時以上的高峰用電。
改造前立軸破每年至少大修兩次,而且因故障經常造成立窯待料停機,改造后經8個月的運行狀況看,故障沒有,只是更換了二次錘頭,立軸破錘頭等易損件使用壽命大幅度提高,運行成本直線下降。
由于回轉篩是白制的孔距10mm,直徑1.2m的篩,因此在運行中除應檢查鋼筋磨損及定期更換篩條外,其余無任何故障,運行費用相當省。
系統改造后立軸破每年可節約電費14萬元以上,生料磨避峰用電,電業局用電獎勵可達18萬元,生料磨因臺時產量提高35%以上,可節約電費約33萬兀〔按年產8萬噸熟料計),立軸破37kW功率避峰用電獎勵5萬元,整個生料系統年可節約電費70萬元以上,同時還可節約維修費用近萬元。
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